SKT系列跳汰機為數控氣動立式滑動風閥、篩下空氣室結構,該跳汰機廣泛應用于分選原煤或中間產品,可將原煤分選成精煤、中煤和矸石三個產品。既適用于分選0~100毫米不分級煤,也適用于0~13毫米末煤或13~100毫米塊煤。本機主要由風閥系統、機體、排料裝置、控制柜組成。為適應工藝布置的需要,跳汰機設計有左、右兩種安裝形式。順煤流方向看,風閥在機體左側者為左裝,風閥在機體右側者為右裝。順煤流方向看,風閥在機體左側者為左裝,風閥在機體右側者為右裝跳汰機在金屬礦、非金屬礦和煤炭分選等領域都有廣泛的應用。內蒙古跳汰機完善指標

按密度分好層次的床層,應及時地、連續地、合理地排出跳汰機。應該使重產物的排放速度與床層分層速度、矸石(或中煤)床層的水平移動速度相適應。如果重產物排放不及時,產生堆積,將污染精煤,影響精煤質量;如果重產物排放太快,又會出現矸石(或中煤)床層過薄,甚至排空情況,使整個床層不穩定,從而破壞分層,增加精煤的損失。許多選煤廠在跳汰機矸石段采用“大排矸”的經驗收到了較好的效果。“大排矸”即在保證矸石中的精煤損失不超過規定指標的條件下,矸石段排矸量要徹底,使排矸量達到入選矸石量的70%~80%,從而改善跳汰機第二段的分選條件,以提高精煤質量和精煤產率。一般情況下,6mm以上的矸石排出率容易達到要求,因此要著重提高6mm以下矸石排出率。內蒙古跳汰機完善指標跳汰機在煤炭洗選行業中發揮著重要作用,能顯著提高煤炭的純凈度。

采用多室共用數控風閥技術。性能表采用錐形滑閥,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可滿足不同媒質的分選需要,提高處理能力20%以上。結構更加合理,便于運輸和安裝,設備載荷減小30%。功率降低70%以上。1850~1864年逐步將圓形活塞改為矩形活塞,跳汰機的機底也由過去的平底發展成為半圓形和角錐形。1875年出現縱向排料的兩段人工床層跳汰機,洗選<10mm級末煤。這種跳汰機不設排料閘門,全靠人工床層透篩排料。1878年開始采用差傳動機構的活塞跳汰機,突破傳統的洗水脈動正弦周期,出現非對稱周期。活塞跳汰機的跳汰周期調整困難,對原煤性質變化適應能力差。另外運動部件磨損較嚴重,往往導致洗選效果下降,發展受到限制。但由于這種跳汰機結構簡單,易于掌握,因此仍有采用。對跳汰機結構來說,具有意義的是1891~1892年出現的鮑姆跳汰機即無活塞跳汰機。它將跳汰機洗水脈動方式有機械產生的脈沖改為壓縮空氣產生的脈沖,這樣不僅有利于擴大跳汰機分選面積,而且洗水脈動參數也易于調整,給跳汰機的操作提供了方便,同時對于提高跳汰機的處理能力和改善分層效果創造了有利條件。
跳汰機選礦屬于深槽分選作業,它用水作為選礦介質,利用所選礦物與脈石的比重區別,進行分選,跳汰機多屬于隔膜式,沖程和沖次根據所選礦物的比重,可以靈活調節,用于鎢,錫,砂金,赤鐵,褐鐵,錳,鈦,銻,鉛,鉭,鈮等金屬的重力選礦。跳汰機有很多型號。AM30跳汰機屬于大顆粒跳汰機。用于鎢,錫,砂金,赤鐵,褐鐵,錳,鈦,銻,鉛,鉭,鈮等金屬的重力選礦。可根據用戶要求生產LTP34/2,LTA55/2,LTA1010/2,LTC-69/2,2LTC79/4,2LTC-912/4等型號跳汰機。6109梯形跳汰機,每小時處理量20-30T。鋸齒波JT1070-2型跳汰機具有省水節能并可提高細粒及礦物的回收等,用于鎢、錫、金、鐵、錳、鈦、錛、鉻、硫和各種合金冶煉渣提取金屬物等。LTA-1010/2跳汰機主要用于處理鎢、錫、銻等礦石的選礦。LTP34/2跳汰機,用于鎢、錫、金、鐵、鉛、鋅、錳等重金屬的跳汰選礦。跳汰機的工作原理基于物料在水中上升和下降的運動差異,實現不同密度物質的分離。

其次,隔膜跳汰機是用隔膜取代活塞的作用。它的機器外形以矩形、梯形為多,近年來又出現了圓形。按隔膜的安裝位置不同,又可分為上動型(又稱旁動型)、下動型和側動型隔膜跳汰機。隔膜跳汰機主要用于金屬礦選礦廠,其優點在于可以通過調整隔膜的運動方式和速度,控制水流的速度和方向,從而實現對不同密度和粒度的礦物顆粒進行高效分離。再次,空氣脈動跳汰機(亦稱無活塞跳汰機)中的水流垂直交變運動是借助壓縮空氣進行的。按跳汰機空氣室的位置不同,分為篩側空氣室(側鼓式)和篩下空氣室跳汰機。空氣脈動跳汰機利用空氣壓力驅動水流運動,具有結構簡單、操作方便、維護成本低等優點。此外,由于其無需機械傳動部件,因此運行穩定,噪音和振動較小。跳汰機是礦業中常用的一種重力選礦設備,能有效分離不同密度的礦物。內蒙古跳汰機結構簡圖
隨著科技的進步,跳汰機的自動化程度不斷提高,提高了生產效率和安全性。內蒙古跳汰機完善指標
隨著煤炭開采機械化程度的提高,混入原煤中的矸石量、煤量增加。采用噴水滅塵技術后,原煤水分增加,需要在工藝流程和選煤設備等方面采取新的技術措施。近年來,德國研制成選矸石用的動篩跳汰機。它既可增大選煤廠處理能力,又能提高全廠的數量效率和簡化煤泥水系統。1989年我國也研制成功了動篩式跳汰機,并在生產上應用。在洗選粉煤方面,德國研制出多種洗選煤泥的復振跳汰機,這種跳汰機是在正常跳汰周期的進氣期迭加幾小時周期,這樣可以將跳汰機的洗選下限降到0.2mm左右。分選不完善度I值約為0.18。另一種迭加周期GHH型煤泥跳汰機,該機的迭加周期特點是低頻為20r/min,在進氣階段可加幾個小脈沖,使床層松散時間由0.4s延長到2s多。小脈沖斷續補充能量的結果,使得高密度物料下降時,低密度物料仍繼續懸浮,改善了分層條件提高洗選效果。內蒙古跳汰機完善指標