針對工業車間對噪音環境的要求,石家莊宏勝達新能源對大力士生物質燃燒機進行了噪音控制優化,為操作人員營造更舒適的工作環境。設備風機采用低噪音離心式設計,內置消音棉,運行時噪音控制在 65 分貝以下,相當于日常對話音量,遠低于傳統燃燒設備 80 分貝以上的噪音水平。同時,燃料輸送系統采用柔性傳動結構,減少機械摩擦產生的噪音,燃料下落過程中通過緩沖裝置減緩沖擊,避免燃料倉內出現撞擊噪音。在某紡織廠的應用場景中,燃燒機安裝在車間角落,即使操作人員在設備旁工作,也無需佩戴隔音設備,完全不影響正常生產交流,解決了傳統燃燒設備噪音擾民的問題。“大力士”生物質燃燒機利用可再生能源,減少對傳統化石燃料依賴。生物質燃燒機廠

在食品加工行業,熱能供應的清潔性與穩定性直接影響產品質量,大力士生物質燃燒機憑借優異性能,成為眾多食品加工企業的選擇,這離不開石家莊宏勝達新能源對行業需求的把握。設備燃燒過程中無焦油、黑煙等污染物產生,排放的煙氣經過簡易處理即可符合食品加工車間的環保要求,避免燃料雜質對食品造成污染。針對食品加工中常見的蒸煮、烘干等工序,設備可通過控制系統調節熱輸出,例如在糕點烘焙環節,能將溫度穩定控制在設定范圍,確保糕點受熱均勻、口感一致;在果蔬烘干環節,可配合濕度傳感器自動調整熱風溫度,避免果蔬因高溫流失營養。目前,該設備已應用于華北地區多家面粉加工廠、果蔬脫水車間,幫助企業在保證食品質量的同時,降低能源成本。1噸燃燒機“大力士”生物質燃燒機自動除灰設計,減少人工維護工作量。

改造后,大力士生物質燃燒器與糧食烘干機的自動化連鎖控制,通過 “三個自動” 功能提升設備運行的便捷性與穩定性,徹底改變傳統燃煤設備依賴人工值守的模式。在溫度自動控制方面,溫度控制器實時采集烘干機內的糧溫與熱風溫度數據,當溫度高于預設烘干閾值時,自動降低燃燒器的燃料供應量,減少熱輸出;當溫度低于閾值時,則自動加大供能,確保烘干過程中溫度波動控制在 ±2℃以內,避免因人工調節不及時導致的糧食烘焦或烘干不徹底問題。 除渣裝置的定時自動除渣功能,按照每 2 小時一次的頻率自動清理燃燒產生的灰渣,灰渣通過密閉管道直接輸送至室外的灰渣倉,無需操作人員打開爐門手動清理。這一過程減少了人工工作量,還避免了爐門頻繁開啟導致的熱能流失,經測算,一項即可減少熱能損耗約 5%。螺旋傳動裝置的自動上料功能則通過料位傳感器實現供料,當燃料倉內燃料余量低于警戒值時,裝置自動啟動,從外部燃料存儲區輸送生物質壓塊至倉內,確保燃料供應不中斷,即使操作人員短暫離開崗位,設備也能持續穩定運行。
宏勝達新能源開發的生物質能源燃燒設備,其市場吸引力來源于幾個產品特點。首先是“代替性廣”,這體現了設備設計的適配性,能夠與多種現有熱能設備進行對接,降低了用戶進行能源替換的門檻和改造成本。其次是“運行成本低”,這直接切中了工業用戶對于降低生產運營成本的關切,生物質燃料通常比天然氣、柴油等傳統燃料更具經濟性,能為企業帶來直觀的效益提升。再者是“環保、低排放”,設備通過優化的燃燒技術,有效控制了顆粒物及氣態污染物的產生,幫助用戶滿足日益嚴格的環保法規要求。這些特點共同構成了一套完整的價值主張,不僅解決了用戶的即時能源需求,更在經濟效益與環境責任之間取得了良好平衡,這是其產品深受市場歡迎的內在邏輯。“大力士”生物質燃燒機實現廢氣低量排放,助力企業綠色轉型。

在釀酒行業,發酵、蒸餾等工序對溫度的控制要求極高,大力士生物質燃燒機經過工藝適配,成為釀酒企業的可靠選擇,這體現了石家莊宏勝達新能源對釀酒生產流程的專業理解。設備可通過控制系統,將發酵車間的溫度穩定控制在 28-32℃,為微生物發酵提供適宜環境,提升酒醅的發酵效率;在蒸餾環節,能調節蒸汽溫度,確保酒精充分揮發,同時避免溫度過高導致酒質變差。此外,燃燒機運行時無有害物質排放,不會影響釀酒車間的空氣環境,也不會對酒體品質造成污染。某白酒釀造廠使用該燃燒機后,發酵周期縮短了 10%,出酒率提升 2%,且酒體口感更穩定,充分滿足釀酒行業對溫度控制與清潔生產的要求。石家莊宏勝達“大力士”生物質燃燒機,助力建材行業高溫生產需求。寧晉品牌燃燒機
兼顧短期投入與長期收益,“大力士”生物質燃燒機性價比可觀。生物質燃燒機廠
相較于燃煤設備,改造后的系統在運行費用上呈現明顯優勢,成本降低主要體現在人力與設備維護兩個環節。在人力成本方面,傳統燃煤烘干機需 3 名司爐工人輪班值守,負責添煤、清渣、調節爐溫等工作,按吉林省長春市當地平均薪資水平計算,3 名工人月均薪資合計約 1.5 萬元,年人力成本達 18 萬元。改造后,設備實現 “三個自動” 運行, 1 名操作人員定期巡檢燃料倉與設備運行狀態,人力成本直接減少約 12 萬元 / 年,且避免了人工操作可能出現的誤判或疏忽,進一步降低生產風險。? 在設備維護成本上,燃煤設備運行時產生的硫化物與灰塵會對換熱器造成嚴重腐蝕,此前儲備庫的燃煤烘干機平均每 6 個月需更換一次換熱器部件,單次維護費用約 2 萬元,年維護成本達 4 萬元。而大力士生物質燃燒器使用的玉米秸稈壓塊燃料硫含量極低,燃燒后產生的煙氣中硫化物濃度遠低于燃煤,對換熱器的腐蝕微乎其微。改造后,經三個月連續運行檢測,換熱器表面出現輕微灰塵附著,無明顯腐蝕痕跡,預計可將換熱器使用壽命延長至 3 年以上,年維護成本可降至 0.5 萬元以下,維護費用降幅超 80%,長期使用將為儲備庫節省大量設備更換與維修開支。生物質燃燒機廠